微锌耗工艺粉末活性炭生产炉型的选择和讨论

微锌耗工艺生产化学法粉状活性炭,经数次室内试验,能有效地降低炭活化过程的活化剂消耗;但应用于生产是否在炭化、活化过程也能收到同样效果。从目前室内试验阶段来看,中试过程顺利与否,关键在于炭活化设备的选择与应用。现就推盘式隧道炉、回转炉、隧道耙炉三种炉型,作为活化料计重(微锌耗工艺),生产化学法粉末状活性炭的炉型选择与应用讨论如下。为认识活化料计重法先参阅试验数据表9-1。

表9-1  活化料D值与出炉活化料重量比较试验表

项目 进炉物料重量(g) D值 出炉活化料重量(g) A法焦糖脱 活化剂消
总重 木屑 活化剂 (g) 活化料 溶出物 活性炭 色(%) 耗(%)
l 160 25 75. 25 84. 87 84.3 74.9 9.4 100 3.7
2 120 20 58.1 65. 75 65.2 57.7 7.5 100 5.3
3 120 20 60. 35 68.0 68.1 60.4 7.7 100 0.0
4 120 20 59. 75 67. 52 67.4 59.4 8.0 100 2.0
5 159.5 25 75.3 84. 86 84.5 75.1 9.4 100 2.1
6 150 25 67.3 76. 86 76.1 66.4 9.7 100 9.2
7 160 25 75.3 84. 82 84.3 74.9 9.4 100 4.2
8 190.5 30 88.2 99. 68 99.8 87.8 12.0 100 3.3
9 158.5 25 74. 25 83. 72 84.1 74.6 9.5 100 - 0.0
10 159.5 25 75. 25 84. 87 84.5 75.1 9.4 100 1.5
11 159.5 25 75. 25 84. 87 84.5 75.2 9. 45 100 0.5
平均   24. 09         9. 22   3.0

活化料D值与出炉活化料重量比较试验表备注:
①表中木屑含水率为80/0;
②平均绝干重为24.09×0.92=22.16g;
③产品得率=9.22÷22.16=0.416;
④粉末状活性炭试验得率平均以0.42计D值;
⑤炭活化过程,活化剂(ZrlCl2)消耗为吨产品30kg。试样为幼龄松木屑。

表9-1“活化料计重生产活性炭”的室内试验,是在固定床状态下进行,炭化、活化,如用转炉或隧道耙炉(下称转炉、耙炉)作车间试产,则在移动床状态下炭化、活化,其两者的差别是:

一是室内试验物料在高温炉的固定床状态下小试,它参与了人手的多能化操作,取代了生产时复杂的机械和设备的动作,过程比较简单容易,而且计量准确。

二是如果选用转炉或耙炉进行试产,在移动床状态下,精确计量进、出料不那么容易,因为活化料计重新工艺,它的重点在于要求进、出料要有精确的计量、误差少。按活化料计重工艺计算如果出炉的活化料重,与D值相一致则锌耗微薄。如达不到计量的要求,则活化料计重新工艺,就难以准确地完全实现产品优质和低耗。所以要将小试成果应用于生产,必先进行试产验证,试产之前需要对工艺设备选择、应用与探讨以及活化过程,进行一番分析和讨论。
 

本信息来源于美佳活性炭厂官方网站