氯化锌法粉末活性炭 炭化活化过程中的现象(二)

接上文《生产氯化锌法木质粉末活性炭炭化、活化试验过程中的现象》,续

(11)高温活化时间短,产量多,产品得率似乎会多些。但高温时间控制不当,则锌耗高(产品得率可能与锌耗有缘,产品得率高说明炭消失少,只要控制得当高温活化氯化锌消耗并不高)。

(12)隧道炉用薄层移动床活化工艺,它可使料层厚薄均匀,活化温度平稳,热效率高,产品质量稳定,锌耗低,能耗省。但在工艺操作上,隧道炉如何防止炉内塑化段部件粘结是个课题。

(13)从马福炉坩埚加盖和不加盖试验看,同条件同时间对比,加盖产品质量差些,锌耗省些。若要达到同一产品质量,加盖的活化时间要长些,锌耗则一样。由此看出活化炉保温要通气,不宜保温闭气。这似乎与一些学者主张在微正压下保锌活化未必有好处。

(14)成熟的活化料不宜堆放太久,应及时回收。成熟度差点的,出炉趁热堆放4—8h似乎有后熟作用。但不宜堆放太久,因高温下堆放久了,难免氯化锌会挥发去一些。尤其磷酸炭的活化料不宜久放,后处理漂洗后也不宜久放,会影响过滤和脱色力下降。

(15)按氯化锌法“793”工艺配方的适量物料,于马福炉内的活化经验,在100~ 2000C下加热一定时间,可去尽游离水,时间不能太短。在420℃左右加热也可去尽结合水使产品达标,但费时。

(16)氯化锌法物料在一定的温度下加热,有一定的相应气化量。如在420℃下加热能去尽高沸点结合水,若在300℃下加热24h也难以去尽结合水,达不到活化成熟的要求,更谈不上有合格的好产品了。如(8)可知加温活化只要能去尽结合水,产品就近乎合格的条件了。

(17)生产糖炭试验中的低锌耗产品,常出现在锌屑比高的试验中,锌屑比高的似乎活化比较容易成熟一些;一般加助剂后锌屑比都加高了一些,所以对提高过渡孔和降低锌耗都有利。

(18)物料在炉内用不同温度恒温活化,气化量都随着恒温高低而不同,高温气化量大而快,但在恒温下气化量总是逐渐减少。最后趋向微量(所以高温活化及时出料产量高,低温活化时长产量也少些)。

(19)化学法粉状活性炭塑化与成型,例如用气干木屑,锌屑比3:1物料配好不干不稀,在平锅上加热搅动逐步变为粥状,再慢慢变为稠密塑化,直至干固成炭;在这过程中如经常搅拌对生产粉炭不利,炭化易结块。如作为颗粒炭生产时,锌屑比小(1:1左右),当物料加热显有软化感而不稀稠,此时要注意物料捏和的色泽变化,当其色泽变褐开始塑化(用手捏之有塑性),应及时加入辅助材料捏和成型,不能再加热否则影响成型和产品质量。这点很重要,操作时往往因塑化过头成炭粘结力降低,影响成型和产品质量。

(20)生产优质高吸附化学法颗粒活性炭经验:要在捏和塑化中加入适量高吸附粉状活性炭作为辅助剂,用废糖蜜作粘结剂,这样既解决了焦油作粘结剂带来的污染,又大大提高了产品吸附力(苯吸附达50%左右;四氯化碳吸附近于100%);用废糖蜜为粘结剂给操作者带来极大的好处,不但产品质量好,而且告别了焦油对操作者的沾污和废气污染,给车间带来甜香气氛和不污染环境。

本信息来源于美佳活性炭厂官方网站