生产氯化锌法木质粉状活性炭 炭化、活化试验过程中的现象(一)

14  氯化锌法活性炭生产试验中的启示
    生产氯化锌法木质粉状活性炭颗粒活性炭多年,从室内试验和车间生产中,得到了许多启发和新认识,但个人印象较深的有几则,将其回忆整理,分别记录于后,供研究探索参考。
14.1炭、活化试验过程中的现象
    一般在氯化锌法活性炭活化过程中,加入的物料仅有木屑、氯化锌、水三者。当它们浸渍均匀后,加热炭化,活化过程中有如下现象和变化:
    (1)以木屑纤维和木质素等生产氯化锌炭为例,在炭化过程先将物料中的游离水蒸发干净,余下的物料中主要有木纤维等结合水,氯化锌法需要在较高的温度400℃以上方能除去,活化达到糖炭脱色标准。磷酸法在320℃便可活化达到糖用木质粉状活性炭脱色标准。
    (2)从试验观察,绝干木屑在适宜的锌屑比下炭得率可达44%左右(中木素含炭量较纤维素高,得炭率可更高);磷酸法试验得炭率可达48%上下,远高于氯化锌。
    (3)当木纤维与活化剂氯化锌溶液在一起浸渍加热时,则氯化锌溶液与木纤维在一定温度下失去结合水,形成为炭素。由于物料中的锌屑比差异,纤维间隙中的氯化锌含存量不同,占有空间的容积也不同,在一定温度的炭、活化过程中形成了具有不同发达的微孔和过渡孔结构的活性炭。
    (4)活化成熟后,在活化料中剩下的仅有活性炭和氯化锌两者,这时氯化锌与炭两者不起活化作用,若再继续加温活化,则吸附力持高有限,而锌耗则成倍增长,甚至影响适宜的过渡孔受破坏。
    (5)从试验研究中得知,锌屑比适当,活化加湿时间恰好使木屑中的全部结合水消失殆尽时,停止活化为宜。在“793”工艺试验百多次中,发觉有进炉物料去尽结合水略近于活化料重量时出炉。此时所得产品质量合格,氯化锌消耗低。
    (6)试验中多次出现,当活化度不够时,则锌耗有正值出现(不消耗反而增多),此时产品质量差,中含有未炭化物,回收液质量下降。
    (7)活化温度是影响化学反应的速度,在恒温活化试验过程中,每提高反应温度lOoC左右,通常活化反应速度(时间)可加快1—2倍,温度高活化快及时出料可提高单位时间的产量。
    (8)在马福炉内,恒温520qC活化,比460℃活化时间快2—3倍,所以要控制活化过程。在工业化生产中最好在活化炉中装置测温孔,测定料温以便较准确地推测活化成熟度和进程。决定活化出炉时刻。
    (9)低温活化时间长炭的得率少,质量似乎好一些,但时间长炭的烧失率增加,得率少了一些,同时低温长时间活化,氯化锌消耗反而不省,会稍多了一些。看来低温生产只会带来产量低。
    (10)在高温段进行高温炭化,热效率高,炭化快,产量高,隧道炉用作炭化时,从炉头高温进料比较合理。虽然温度高湿物料进炉,先期蒸发的是游离水,后期温度接近炭活化了,不影响锌耗。

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