旧工艺物料在加热炭化活化过程中的锌耗情况

旧工艺物料在加热炭化、活化过程中的氯化锌消耗情况:在研究物料活化过程中,因炉温高低、时间长短、锌屑比、原料含水量、物料多少等因素制约着产品质量和锌耗,同时锌耗高在操作过程中常受下列现象影响:

(1)一般生产上采用的活化炉加热炉温,都在650±50qC,在每班司炉操作中的炉温波动和物料差异以及炉内传热快慢等,往往影响了物料的活化时间和锌耗。

(2)如上按600~ 700C炉温在规定时间下来生产活性炭,但往往又因物料的锌屑比差异和原料的含水量不同等,影响了规定时间出料的准确性,操作者也无法定出最低锌耗的活化时刻。

(3)在粉状活性炭的生产工艺、操作过程中,虽然都规定了一定的炉温和炭化、活化的操作时间,可是炭化、活化由于受多因素的影响,未必在规定的温度和时间下出炉产品都能够合格。因此操作者担心万一活化不够影响脱色力,宁可多消耗,延长些活化时间或提高炉温,确保产品质量,这“宁左勿右思想”也影响了锌耗。

总之旧工艺依靠掌握活化温度和时间等因素,要生产出既是合格的产品又是最低的锌耗是难以达到。因为它在工艺操作上带有盲目性,难以找到活化料成熟的临界点,所以旧工艺始终是锌耗高、污染重。为此著者从活化过程中的物料加热失重、产品质量、锌耗等方面进行试验,探讨其最佳的工艺条件和活化过程的临界点。现将炭化、活化过程中的物料计重试验研究,结果列表于8-4。

活化炉内物料活化过程的失重、产品质量、得率、锌耗试验表Meja
表8-4活化炉内物料活化过程的失重、产品质量、得率、锌耗试验表

本信息来源于美佳活性炭厂官方网站